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乙醛生產(chǎn)中催化劑技術(shù)改造降低氯化鈀消耗(三)
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乙醛生產(chǎn)中催化劑技術(shù)改造降低氯化鈀消耗(三)

時(shí)間:2019-12-11 作者:鈀碳回收派奇

防止催化劑跑、冒、滴、漏,及時(shí)處理再生單元液位計(jì)故障,防止再生單元跑催化劑。在旋風(fēng)分離器的吹氣式液位計(jì)的正壓側(cè)增設(shè)脫鹽水沖洗管,對(duì)液位計(jì)進(jìn)行定期沖洗,提高液位計(jì)的準(zhǔn)確性。

補(bǔ)加氯化鈀時(shí),防止掛壁沉積,在反應(yīng)三樓增設(shè)鹽酸料口,將補(bǔ)加氯化鈀時(shí)氯化鈀與鹽酸的配比由原1:10調(diào)整為1:30。攪拌后靜置15分鐘,使未溶的氯化鈀沉降,溶液部分倒入催化劑配制槽,加脫鹽水沖洗,防止催化劑掛壁沉積;對(duì)未溶解的氯化鈀,繼續(xù)加鹽酸,重復(fù)以上操作,直至完全溶解。這樣可確保進(jìn)入再生系統(tǒng)的氯化鈀以絡(luò)合離子形式存在,防止氯化鈀在過(guò)濾器中被黑色殘?jiān)雀呔畚锇绊懷a(bǔ)加氯化鈀的效果。

調(diào)整反應(yīng)單元催化劑配比,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)催化劑總銅含量高時(shí),游離的氯離子增多,以及催化劑管線易堵塞的特點(diǎn),將原設(shè)計(jì)的總銅量70-75克/升調(diào)整至0.15-0.4克/升,一價(jià)銅和總銅的比值由45%-52%調(diào)整至38%-45%。采取以上措施后,催化劑的殘?jiān)稍?0-60克/升下降到5-10克/升,保證了乙醛裝置催化劑處于良性循環(huán)。

優(yōu)化再生單元催化劑配比,將催化劑再生單元的文丘里流量計(jì)更換為電磁流量計(jì),提高計(jì)量準(zhǔn)確度;優(yōu)化再生配比,壓縮空氣/催化劑流量由3.75調(diào)整為10;延長(zhǎng)停留時(shí)間,停留時(shí)間由0.375小時(shí)調(diào)整為1小時(shí);提高再生效果,一價(jià)銅和總銅比值原10%-25%調(diào)整為8%-20%,控制殘?jiān)吭?-10克/升的低水平。

減少催化劑夾帶,回收帶出的催化劑,對(duì)再生尾氣吸收塔進(jìn)行改造,使吸收塔夾帶出的催化劑經(jīng)V-306罐回收。將再生閃蒸罐體積增大1倍,延長(zhǎng)催化劑氣液分離時(shí)間,提高氣液分離效果。

通過(guò)對(duì)乙醛裝置反應(yīng)單元、再生單元催化劑控制參數(shù)的優(yōu)化,以及進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)改造,有效地提高了催化劑的活性,降低了貴金屬氯化鈀的消耗,同時(shí)也降低了乙醛裝置的主要物耗。